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汽動給水泵RB試驗

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-08  來源:中國泵閥網  瀏覽次數:11955
核心提示:  減負荷的同時要對某一輔機跳閘引起的運行工況擾動進行抑制,即采用適當的前饋量,以減少RB工況初期影響機組運行穩定的因素。通過協調FSSS DEHSCS控制系統快速、平穩地把負荷降低到出力允許范圍內1

  減負荷的同時要對某一輔機跳閘引起的運行工況擾動進行抑制,即采用適當的前饋量,以減少RB工況初期影響機組運行穩定的因素。通過協調FSSS DEHSCS控制系統快速、平穩地把負荷降低到出力允許范圍內1機組概況內蒙古呼和浩特熱電廠兩臺350MW機組,鍋爐為:武漢鍋爐廠有限公司制造的WGZ1165A7.5-1型亞臨界、自然循環、單爐膛四角切圓燃燒、一次中間再熱固態排渣、緊身封閉全鋼構架、全懸吊結構、“(”型布置汽包鍋爐。汽輪機采用哈爾濱汽輪機廠生產的亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排得到了該模型的參數,同時驗證了模型在鹽巖蠕變應用中的適用性;(3)應用模型參數對鹽巖地下儲氣庫進行了數值計算,得出鹽巖儲氣庫在五年內隨具有較為明顯的蠕變現象,但鹽巖儲氣庫在運營過程中基本處于穩定狀態艾巍,范翔宇,康海濤,向亮,黃貴生。煤巖蠕變模型的建立及應用。內蒙古石油化工,蔡美峰,何滿潮,劉東燕。巖石力學與工程。北京:科學出版社,2008. 1)100mic汽、沖動式凝汽式汽輪機給水泵配置2臺50%容量的汽動泵,1臺70%容量的電泵2給水泵RB控制邏輯火電機組的RB功能由燃燒器管理系統(FSSS)和協調系統(CCS)兩部分共同實現協調控制系統根據發生故障的設備來判斷機組的目標負荷、進行協調控制方式的切換,并發出RB指令給FSSS系統;FSSS系統根據接收到的RB指令進行切磨的邏輯處理。

  給水泵RB工況主要指:兩臺汽動給水泵處于正常運行情況下,突然一臺汽動給水泵跳閘,而電動給水泵5s內不聯啟或聯啟失敗而發生的工況。

  兩臺泵運行,一臺泵跳閘,處于自動工況下的泵將快速升速,以求總給水量不變。泵的高限轉速5950RPM,平衡算法自動修正消除調節死區。

  3給水泵RB實驗過程在機組啟動并網前做了汽動給水泵跳閘而電動給水泵不聯鎖的RB實驗,幾次實驗都是在機組50%負荷在以上進行的。實驗前,把電泵聯鎖切除,運行人員在就地或操作員站手動停汽動給水泵,進行RB實驗。

  RB過程根據負荷與燃料量關系快速減負荷,協調系統自動識別機組的負荷區間及實發功率、下降速率,當實際負荷高于RB目標值10MW或實際負荷下降速率小于3MW/min,RB過程結束。給水泵RB發生后,只保留下層相鄰兩層粉,并投相應油層穩定燃燒3.1靜態試驗條件:強制或設定信號使控制系統處于BF為主的協調控制方式負荷大于80%MCR兩臺汽動給水泵運行,強制一臺汽泵跳閘信號,備用電泵沒有啟動的情況下發生給水泵RB,RB動作后,負荷指令切至50%額定負荷FSSS將保留下層相鄰AB兩臺磨,同時投入相應油層,切磨時間間隔為5S,剩余的兩臺磨通過調節給煤量以適應當前負荷需求協調控制自動切為機跟爐協調方式,由汽機調壓力,并采用滑壓運行方式3.2動態實驗3.21機組運行在4臺磨的工況下,負荷大于80%MCR,給水方式為兩臺汽泵運行,電泵停止且不在備用狀態,手動停止一臺給水泵導致RB,此時將立即自動切除最上層兩臺不相鄰磨煤機,并且負荷指令輸出降至50%MCR 3.22RB動作過程中,若汽包水位低于跳閘值并在較短時間內不可恢復正常水位,則立即手動MFT,并盡快點火恢復鍋爐。試驗過程中,在操作員站上組出水位變化趨勢,嚴密監視主要運行參數及主要調節系統的工作情況,對于調節品質不好的調節系統要及時切除,轉為手動調節。

  能否實現汽動給水泵RB工況事故的成功處理,關鍵是盡快降低鍋爐熱負荷,直至滿足鍋爐蒸發量降低至不超過運行單臺汽泵運行對應的上水量,同時控制主要參數不超過機組保護動作定值(主要是避免汽包水位低保護值動作)4給水泵RB控制的動態過程分析當機組的RB動作時,會引起機組的負荷較大幅度波動,從而導致機組的一些主要運行參數(如:汽包水位、主蒸汽壓力、主蒸汽溫度等)的變化幅度較大如果這些參數超限,有可能引起機組保護動作迫使機組停運因此,在RB動作過程中保證機組的主要參數不超限,是設計RB控制策略的首要考慮因素。

  試驗時機組CCS方式投入,4臺磨煤機運行,兩臺汽泵運行,電泵打到備用狀態、切除聯鎖,就地手動停掉一臺汽泵,此時備用泵發出啟動指令但泵未時,機組負荷跟蹤實際負荷、將燃料主控目標切為50%MCR,汽機主控切為滑壓控制并按最大速率0. 8MPa/min速度減壓啟動,5秒后協調控制系統發出給水泵RBRB動作峋RB動作時將立即自動切除上層兩臺C AB磨運行,延時5s自動投入該磨對應油槍,所有減溫水調門超弛10s關閉如果機組各個輔助系統動作正常,RB將于系統穩定后自動復位,否則運行人員在協調畫面手動復位RB上圖為4機組汽動給水泵RB試驗過程曲線試驗前機組負荷270MW,4臺磨煤機ABCD運行,兩臺汽泵運行,電泵聯鎖不投備用。實際煤量148t/h,給水流量914. 5t/h,蒸汽流量795.人員將汽包水位設定為+100mm手動跳間汽動給水泵B,3s后機組發出RB指令,磨煤機D自動跳閘,機組目標負荷132MW,減負荷率為4MW/min,10s后C磨煤機自動跳閘,實際煤量迅速減至96.汽壓快速下降,調門下關;給水流量迅速減至681.8t/h,蒸汽流量隨調門下關于2min后也減至421. /h,汽包水位在65mm處得到穩定,并回升至20mm運行人員將設定值恢復至0mm,調節過程中,汽包水位最低值曾達到-300mm,并最終穩定于0mm35min以后汽壓和負何均到達目標值,給水流量686t/h,主蒸汽流量396t/h,RB復歸,試驗結束4.1汽包水位在汽泵RB動作過程中,由于汽包的進水量和蒸汽量嚴重不平衡,汽包水位會快速下降,如果稍微調整不當,就有可能導致汽包水位保護動作。這時需要汽泵轉速變化能跟上汽泵的給水功能,同時減小汽機調門開度和減少鍋爐的燃料量,才有可能把汽包水位維持在安全范圍。

  4.2主蒸汽壓力在RB動作過程中,主蒸汽壓力同時受到兩方面的作用影響。一是鍋爐燃料量在RB控制下減少,使主汽壓力迅速下降;二是汽機調門快速關小,進汽量減小,從使主蒸汽壓力上升關調門和減少燃料量對主蒸汽壓力的影響相反,控制好兩者的關系就可以使主汽壓力在RB動作過程中平穩變化。

  4.3主蒸汽溫度在RB動作過程中,蒸汽溫度(包括過熱汽溫度和再熱汽溫度)同時受到幾個方面因素的影響一方面鍋爐燃料量迅速減少,使蒸汽溫度下降;另一方面鍋爐的上層燃燒器被快速切除,從而引起爐膛火焰中心下移,導致蒸汽溫度下降;再一方面汽機調門快速關小,蒸汽流量下降,吸收的熱量增加,從而導致蒸汽溫度上升在RB動作過程中使主蒸汽溫度下降的因素多于使主蒸汽溫度上升的因素,只有控制好機組負荷的下降速率,才能將蒸汽溫度控制在安全范圍內。

  5結束語本文在分析RB控制系統組成及其特點的基礎上,對大型火電機組RB控制功能進行了詳細地分析深入分析了RB控制信號的產生條件、RB控制原理及控制過程。深入探討了影響RB控制功能的因素及其相互作用原理對大型火電機組RB控制系統開發、設計及調試工作具有重要意義內蒙古呼和浩特熱電廠3 4機組的是我廠人員首次接觸到汽動給水泵,它的MEH控制邏輯、水位自動控制系統以及RB功能的實現都需要我們去研究和實踐通過總結系統運行特性,優化控制系統邏輯,歸納經驗,為今后的技術領先和服務水平有著重要意義毛忠國。300MW燃煤機組RB控制技術試驗研究。重慶:重慶大學,2002.何毅,田翔,黃衛劍。300MW機組給水泵Runback試驗華東電力,2003.鄒永貴,高偉。300MW機組給水泵RB功能的探討。電站系統工程,2002

 
 
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